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新闻时间:2015-08-28,来源:中国建材-商业资讯,作者:

玻璃拉边机的冷却水套与旋转接头的改造

拉边机是浮法玻璃生产中的关键设备,确保其运转可靠性延长其使用寿命对正常生产是非常重要的。我公司于1996年引进了QBT117型拉边机,投入使用后,因地区水质较硬(因条件所限不能改为软水)且含有少量的污物,机内结垢堵塞严重,不能正常运转,对其改造势在必行。    1改造的必要性    1.1冷却水套改造原因    拉边机长期运行在700900℃高温的锡槽内,拉边机的轴、拉边轮、冷却水套主要靠水冷却。通水性的好坏直接影响拉边机的工作状态和使用寿命。QBT117型拉边机投入使用不到两个月,即出现通水不良、拉边轴弯曲变形、拉边轮过热粘玻璃、尾端漏水等现象。对拉边机进行检查,发现拉边机冷却水套结垢严重,水套通道狭窄,水垢和污物堵塞严重,造成通水不畅,冷却效果不好,导致拉边机不能正常工作,大大地增加了维修强度,并严重影响正常生产。如果外购冷却水套和拉边轴,不但不能及时供货,且1年12台拉边机按照2个月更换1次冷却水套和拉边轴的周期计算,仅此一项费用达20多万元。鉴于上述原因,我们经过认真分析,决定对冷却水套进行技术改造。    1.2尾端旋转接头    QBT117拉边机旋转接头是拉边机轴冷却进水和出水的隔离机件,进水腔和出水腔原设计是用40×3.1的0型密封圈进行密封,耐磨性差,使用半月左右就泄漏,有时刚更换新的就泄漏。由于泄漏,出水和进水窜通,通入拉边轴、拉边轮的冷却水量大大减少,冷却效果降低,再加上水垢的作用,引起拉边轴弯曲,拉边轮过热粘玻璃等。因进水压力高,进水直接进入出水腔,作用于V形夹织物密封圈,使水外泄流到齿轮上,引起齿轮的锈蚀和润滑油的失效对设备和环境造成污染。由于使用寿命短,频繁更换拉边机不仅对生产有影响,且维修工作增加,工人劳动强度增加。    2改造方案及实施效果    2.1冷却小套    对冷却水套的改造主要是改变水路通道狭窄的问题。将水套中间隔离套和外套直径加大,使水流环道由4mm增大到8mm(如图1),增大了水流通道的容量和对污物的容纳空间,保证畅通,使污物及时排出,降低水温,提高对相关部件的冷却效果。

   

    2.2旋转接头    旋转接头主要由水套、压盖、水套盖、支承盖、密封环等组成(如图2)。水套一端由2一v型密封圈进行密封,密封效果较好,另一端由0型密封圈进行密封,密封效果极差。对旋转接头要防止和减少进水和出水的窜通,我们经多次试验,用Yx35X43.2×10轴用密封圈代替O型密封圈,泄漏问题得到了很好地解决。同时,我们定期用稀盐酸对拉边机的冷却水套和拉边轴内的水垢进行清洗,以提高和改善拉边机的冷却效果,但是随着使用时间的延长,稀盐酸只能溶解水垢中的碳酸盐,其中的硫酸盐却坚实地沉着在拉边轴的内壁。为了节约费用,延长拉边轴的寿命,我们白行设计了一个手用铰刀(如图3)。操作方法如下:拆开水套盖,抽出机芯,用铰刀刮掉拉边轴内壁上的硫酸盐水垢。

    3结束语    拉边机冷却水套的改造、旋转接头漏水问题的解决、稀盐酸的冲洗、手工铰刀的使用等为正常生产提供了有力的保障,同时延长了冷却水套、拉边轴、拉边轮及相关部件的使用寿命,减轻了维修强度,降低了维修成本,减少了环境污染,为公司每年创经济效益30多万元。

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