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建设工程资讯新闻
新闻时间:2015-08-29,来源:中国建材-商业资讯,作者:

中铝贵州分公司氧化铝厂8月份实产氧化铝88987吨

    8月份,中国铝业贵州分公司氧化铝厂全面实施113生产方案取得明显成效,实产氧化铝88987吨,成品氧化铝82530吨。通过降低生料浆水分,提高烧成窑台时产能,烧结法系统降低煤耗1200万元。    该厂在矿石资源贫化,矿石硬度大,磨机产能大幅下降的条件下,为确保原料系统“两段磨”的有效运行,集中力量对磨机系统开展计划性消缺,努力使磨机系统形成计划检修的良性状态,保证了磨机系统的稳定运行。拜耳溶出系统克服原矿浆细度较粗、原矿浆量难以保证等诸多不利条件,加强压煮器的清理消缺,充分利用乏汽预热矿浆等技术手段,使溶出温度始终稳定在260℃以上。同时,岗位员工精心操作控制溶出机组的工艺技术条件,最大限度地保证矿浆的溶出效率。使精液αk、赤泥铝硅比等关键指标得到稳定和优化,在原矿浆铝硅比较7月降低0.024的条件下,溶出率达到76.57%。    为降低碱赤泥浆含水率,蒸发车间把“113”生产方案的实施与厂部开展的关键指标承包攻关活动结合起来,强化蒸发器酸洗、煮罐和运行维护,并针对板式蒸发器效率下降,采取5项技术攻关措施,降低了系统碳碱浓度,确保了蒸发器的高效运行。同时,该车间通过实施绩效考核,加大正向激励力度,强化了岗位员工对蒸发器和过滤机的操作。8月份,该厂碱赤泥浆含水率达到49.7%,比7月份降低1.33%;生料浆水分达到35.67%,比7月份降低2.51%。    生料浆水分的降低为烧结法系统降低能耗创造了良好的条件。烧成车间一方面将岗位绩效与攻关指标挂钩,大力开展关键指标承包攻关,尽可能提高产量优化指标。另一方面加强工艺纪律检查,促进岗位人员盯住各项指标,随时根据生料浆指标的变化,调整烧成窑各个系统的操作控制,使烧成窑进料量和台时产能达到并保持在55m3/h和45t/h,熟料溶出率达到87.24%。

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