长炼二联合技术攻关半月解决三难题
近日,长炼二联合生产传来喜讯,困绕该装置一个多月,影响质量效益的减压真空度波动、车用液态烃不合格、催化剂钙含量偏高三大难题,在此次质量月技术攻关活动中被一一解决,装置质量效益大幅提升。 减压真空度高低是影响该装置总拔的关键,车用液态烃不合格直接影响装置的产品质量合格率,催化剂钙含量高造成催化剂中毒,影响产品分布,使装置效益大幅下降。为切实解决好这三大难题,长炼二联合以质量月为契机,积极组织精兵强将开展技术攻关活动,干部技术人员下生产一线,蹲班组,跟班倒,经过近半个月的现场跟踪和摸索排查,终于查明原因,找出症结,及时对症下药,得到彻底解决。 减压真空度波动的主要原因是原料轻重混合不均,预热泵残留水汽化,抽真空系统管线穿孔等,车间立即采取相应措施,在泵入口管线加盲板,隔离水汽,抽真空系统管线堵漏,真空度随即恢复正常,装置总拔提高了2%。 车用液态烃不合格主要是由于来料小不稳,压力波动大,控制阀调节灵敏性差造成的。为此,装置一方面要求当班操作员加强与重整联系,跟踪调节,并联系仪表对相应的控制阀进行校验,确保其灵活好用。另一方面加强考核,管理到位,召开岗位会,统一思想,将操作法交给每个操作员,让员工操作时得心应手,有的放矢,使车用液态烃合格率达100%。 催化剂钙含量偏高中毒问题是最难肯的一块“硬骨头”,针对原油钙含量高,操作难度大的特点,该装置干部技术人员动足了脑筋,想尽了办法,召开了专题研讨会,与专家一起分析原因,定措施拿方案,从原料、操作、催化剂三方面入手,同时采取措施降低钙含量。通过优化电脱盐操作,运用新型脱钙剂,最大限度地脱去原油中钙盐。为有效降低催化剂中钙含量,装置对催化剂配方进行改良,增加分子筛含量,提高其容钙能力;加快催化剂的置换速度,在用新鲜催化剂置换的同时,还外购了一批钙含量低、活性高的平衡剂进行置换;增加巡检频次,要求操作员每半小时查检一次催化剂加料情况,保证加料速度,使产品分布得到明显改善,实现了目的产品产量最大化。
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