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新闻时间:2015-08-26,来源:中国建材-商业资讯,作者:

黄石第七水泥厂粉磨电耗降低 年可多获节电效益45万元

    日前,黄石市第七水泥厂采用新技术,在Φ1.83*7M圈流生料磨上引进烘干兼粉磨技术,使台时产量由10t/h稳定提高到22t/h,粉磨电耗大幅度降低,年可多获节电效益45万元。{TodayHot}

  据了解,该厂Φ1.83*7M生料磨配用NHX500高效转子式选粉机,选粉效率达80%以上,由于入磨物料水份大,磨内结圈,糊磨现象严重,粉磨状况恶化,磨机台时产量只有10t/h左右,停窑待料时有发生,影响了工序能力的正常发挥。

  为了彻底改变被动局面,该厂工程技术人员在有关水泥专家的咨询下,通过考察验证,引进了烘干兼粉磨技术。并对磨机内部进行相关技术改造,适当扩大中心件及隔仓板,蓖板通风面积;合理取值磨机两仓的有效长度;{HotTag}按照入磨物料粒度及粉磨特性优化设计研磨体级配,一仓采取四级配球(Φ90~60),平均球径由69mm增至73.5mm以强化对物料的冲击破碎能力。二仓采用Φ15,Φ20,Φ25mm三种规格钢锻级配,平均锻径20mm,研磨体填充率由30~32%增至33~35%,以增加对物料的磨细功能,为选粉机多创造精粉。为了提高热风对物料的烘干效率,改造了磨尾通风,收尘系统,按热风炉使用要求,磨内风速必须达到3~4m/s。重新选取磨尾风机,使磨内风速由1.06m/s增至3.86m/s。

  上述方案实施后,磨机台时产量由10t/h提高至22t/h,增产幅度>100%。吨生料粉磨电耗由29.85kwh/t降至16.73kwh/t。节电幅度达43.95%,清除了停机待料的现象。若以年使用七个月计,可节电107万kwh,节能电价值达54万元,扣除热风炉及燃煤成本,年可多获节电效益45万元,技术经济效果显著。

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