武钢大型厂型高两线产品改判率持续下降
武钢大型厂今年以来一手抓管理,一手抓科技,在“双高”产品产量较去年增加13%的前提下,1至5月,高线产品改判率较去年同期降低8%,型线产品改判率降低6%;高线产品和型线产品成材率与去年同期待平。 大型厂型线为上世纪六十年代设备,高线设备也已运行近十年,由于坚持不懈抓质量,该厂产品质量在全国同行业居前3名,有7个获国家金奖产品。 该厂采取各种措施,从管理上要质量。今年这个厂下的第一个文件,就是加强管理,提高产品质量,要求形成质量保证体系,将{TodayHot}相关指标细化到岗位。如规定,中间轧废钢,每吨扣150元,对初中轧岗位,去年规定每月轧废钢5支不考核,今年改为3支不考核。同时还加大考核力度,5月份,有三个班组没有完成改判率,被扣了奖金;有的班组降低了改判率,予以重奖。 今年以来,该厂每月召开质量例会,分析上月产品质量存在的问题,并提出改进意见。2月份,他们请公司有关管理部门把脉诊断。3月份针对提出的问题发动职工结合岗位实际,找症结,拿举措。热轧车间轧钢乙班对省级品牌重轨,从工艺过程、工序质量、上下工序结合部等,提出了许多好建议。高线车间针对如何使质量意识在传递中不缩水进行探讨。 大型厂狠抓科技攻关,促进质量提高。围绕影响质量问题,该厂实施公司级重点科研和厂级攻关。科研项目落实到具体单位和个人,并对影响质量的原因进行分析,拿出针对性措施。如稳定提高钢帘线实物质量的课题,就提出了如何优化工艺参数等4个方面的改进措施。对如何改进角钢表面质量,就规定了攻关目标,用户对此质量异议为零。 针对影响产品质量的难点,组成有领导、技术人员和工人参加的攻关小组;针对钢帘线椭圆度超标的问题,组成了厂长程先舟挂帅的专题攻关小组,调整辊箱的装配精度,使线材改判率降低了8%。对出口重轨,以往仅是手工冷打印,存在打印不清和漏字现象。大型厂与外单位合作,研制成功汽动打标机,不仅填补了国内空白,而且确保了出口重轨的质量。
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